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溢流型球磨机故障应急处理方法

更新时间:2020-04-30

服务热线:0371-6777 2626

导读:1、故障分析及处理方法、小齿轮振动剧烈(1)故障现象:3236溢流型球磨机电动机功率为630KW,通过弹性柱销联轴器直接联接小齿轮,并带动大齿圈传动。

溢流型球磨机故障应急处理方法 济南钢城矿业有限公司有3台MQ3236溢流型球磨机,主要用来加工铁精粉,供给炼钢、炼铁使用。

在十几年的运行过程中,发生了多次突发性故障,虽然故障产生的原因各不相同,但由于分析判断准确,处理方法得当,提高了维修效率,减少了停机时间,没有造成大的经济损失。

1、故障分析及处理方法 https://www.flowerba.com/、小齿轮振动剧烈 (1)故障现象:3236溢流型球磨机电动机功率为630KW,通过弹性柱销联轴器直接联接小齿轮,并带动大齿圈传动。

在设备运行过程中发现小齿轮及其底座振动大。

拆检发现齿轮的齿侧间隙较大,大齿轮磨损较少,小齿轮磨损比较严重。

(2)原因分析:主要原因是小齿轮与地脚螺栓相距较远,中间缺少固定点,使小齿轮底座中间部分振幅较大,导致小齿轮磨损严重。

(3)处理方法:在小齿轮内侧与大齿轮啮合侧增加2个地脚螺栓(见图1),对底座重新进行加剧,并更换小齿轮。

首先对基础进行清理,并核对基础表面的水平度、标高、地脚螺栓的位置和高度。

钻直径100mm的孔,安放地脚螺栓,并灌浆浇注,凝固后用楔铁进行初步找正。

安装小齿轮后,调整小齿轮与大齿轮之间的间隙,通过调整楔铁的高度对小齿轮进行找正。

最后进行二次灌浆。

保留电动机端半联轴器,对小齿轮轴进行测绘,重新设计制作小齿轮端半联轴器。

由于小齿轮端半联轴器与轴为过盈配合,必须进行热装。

首先制作一个比轴的最大极限尺寸大20μm的试棒,先将小齿轮轴固定好,然后再对半联轴器轴孔进行加热,当试棒能完全通过半联轴器轴孔时,即可进行装配。

将小齿轮轴及轴承放入轴承座内,调整小齿轮与大齿轮之间的轮齿顶隙和齿侧间隙。

然后对底座与地面间的空隙进行二次灌浆,凝固后进行试运行。

(4)效果:开机试运行证明,小齿轮振动明显减小,达到了预期的维修目的。

https://www.flowerba.com/、大齿圈开裂 (1)故障现象,2728溢流型球磨机运行十几年后,机体振动突然加剧,而且噪声变大。

停机后盘车检查发现,球磨机大齿圈齿根部已经出现了一条长200mm的裂纹,裂纹已经贯穿整个齿宽方向,并向下延伸(见图2)。

(2)原因分析:经现场分析可知,裂纹为长时间重载运行所致,属于疲劳裂纹。

(3)处理方法:由于大齿圈其他部位完好,决定对其进行局部修复。

修复前将球磨机筒体内钢球、物料等全部卸出,松开大齿圈螺栓,将大齿圈裂纹闭合,在大齿轮两端面各采用两块20mm×100mm×150mm的Q235-A钢板进行立面焊接,焊接前在钢板上开60°坡口,采用J422焊条,并在裂纹末端钻止裂孔。

(4)效果:修复后坚固大齿轮螺栓,调整齿侧间隙和顶隙。

进行空车试运转,然后加入钢球,经过半年时间的运行,2728溢流型球磨机振动一直保持在设计规定的限制值内。

、直料端滚动轴承温度骤升 (1)故障现象:2728溢流型球磨机在运行时,靠近勺头侧轴承端盖温度骤升至175°以上。

(2)原因分析:将筒体内轴承滚动体倒出查看,发现一些轴承滚动体已破碎变形。

将滚动轴承取下,可以明显看到固定轴承的空心轴外径有明显的磨损痕迹,经测量可知,空心轴外径比轴承内径小了3~10mm,并呈锥形,损坏比较严重,这是导致轴承温度骤升的原因。

(3)处理方法:①对磨损的空心轴外径进行焊补修复。

将外圆分成12等份,焊补面宽40mm,长度为整个轴承安装长度,焊补后沿轴向进行研磨。

由于空心轴外径已呈锥形,因此将基准定在轴肩部位末被磨损的空心轴外径上,用外径千分尺量出修复后各个方向的外径尺寸,用量量直线度,保证空心轴公差在设计的过盈配合范围之内。

轴颈的焊补部位如图3所示。

②更换轴承。

首先测量新轴承公差,并制作试棒,试棒公差尺寸要比空心轴外径大50μm。

准备好安装所需的加热油槽、测温仪等工具。

对轴承进行加热处理,当轴承加热到120℃左右,试棒能顺利通过轴承内径时,立即安装轴承。

安装方法为:用起重机吊起轴承外圆,对中后,用首木将轴承快速平推入空心轴,待轴承冷却后将轴承放入轴承座,并加注润滑脂,安装完毕。

(4)效果:经过上述处理后,该球磨机运行至轴承温度、振幅等均未超标。

2、结语 在生产过程中,机械设备会出现一些突发性故障,甚至是事故,采用常规的处理方法难以解决。

必须打破常规,灵活运用相关技术,就地取材,因地制宜地制定方案,快速损坏部件,排除故障,恢复设备的正常运转,才能保证生产的有序进行。

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球磨机突发性故障和应急处理方法

球磨机突发性故障和应急处理方法 球磨机在选矿工艺中应用较为广泛,其作用是将块状的矿石进行粉磨至细粉。

球磨机经过长期使用,会引发突发性故障,必须根据故障出现的原因,及时采取相应的处理方法,减少停机时间,降低损失。

不仅能够使机器设备损坏的部件得到及时修复,还能够使球磨机在短时间内恢复正常工作。

1、球磨机的定义及组成 球磨机是指破碎物料后进行粉碎的设备,适用于各种物料及矿石的粉磨。

主要应用于硅酸盐制品、水泥、新型建筑材料、化肥、玻璃陶瓷、耐火材料以及黑与有色金属选矿等生产行业,能够对各种可磨性的物料和矿石进行湿式及干式的粉磨。

按照排矿方式进行分类,可以分为溢流型和格子型。

球磨机主要由传动部分是由减速机、齿轮副以及高压节能电机组成:回转部分是进料中的空轴、内衬系、简体、出料中的空轴、滑动轴承座、大齿圈、冷却水系统以及小齿轮等组成而研磨球是由圆柱钢段和钢球组成。

2、球磨机的工作原理 球磨机的主轴承会设水冷却装置,轴瓦和轴颈在运转的过程中通过冷却水带走产生的热量,磨球机的主轴承在加强润滑时,应根据轴承的特性选用优质润滑油,将油带、油圈作为主轴承的润滑装置,并对轴承中油面的指示器进行安装。

装上轴承的盖后,检查刮油器在滑动槽中的滑动情况。

通过滑动轴承的支撑,使简体部分能够保持匀速运转。

筒体内装有一定数量的研磨体。

物料放进简体后与研磨体在离心力和摩擦力的作用下,达到一定高度后落下。

研磨体对物料进行研磨和冲击,物料经过挤压形成粉末,在物料达到料面时,就会自动流出。

3、球磨机突发性故障和应急处理方法分析 球磨机在长期高效的运转中,由于岗位工责任心及操作不当等原因,造成球磨机突发性故障发生,必须及时准确的分析和判断故障的原因,采取相应的处理方法,减少停机时间,降低损失。

、球磨机的定子线圈受到击穿 在球磨机的系统中,原料周围的空气中会含有较多含铁粉尘。

经过长时间的运转,含铁粉尘会粘附于定子的线圈上面,达到一定厚度时,将会导致定子线圈的表面出现短路放电的情况。

短路多次发生,会使线圈绝缘层受到破坏,造成打火击穿的现象。

球磨机在启动时突然发生故障,又没有准备备用电机,使研磨工作难以进行。

通过对球磨机故障的分析,将此次故障与汽车缺缸的情况相联系,就找到了相应的解决措施,立即断掉击穿线圈,并采用科学保护措施,再次启动后,能够继续生产工作。

、球磨机的滑动轴出现擦伤 在滑动轴承中,巴氏合金瓦衬的润滑效果良好时,不会引发烧瓦擦伤的事故。

经过长时间的磨损并达到一定厚度,使球面体和瓦衬难以结合时,就会导致擦伤的现象。

熟料磨球机正常运转过程中,进料中的空轴出现突然发热的情况,中空轴表面部分的颜色变蓝。

在紧急情况之下,立即停车进行检查,在球面瓦的瓦口发现较多巴氏合金,可以初步判断球面瓦受到高温作用而融化。

经过分析主要是由于中空轴熟料温度较高,中空轴外表面的温度也过高,致使润滑油粘度受到稀释,难以形成油膜,瓦衬和轴经摩擦,便产生热量,使温度迅速升高,瓦衬表面被融化,导致擦伤。

在故障发生时没有准备备用球面瓦,只能修复瓦面再继续使用。

在修复时,通过技工的挫削打磨,使刮痕表面光滑,而没有收到损坏的部分,刮出微型油槽并修复瓦口,经球磨机中的熟料与研磨体卸空,由人工来传动磨体并对瓦衬空载研磨,到一定程度时与传动部分进行联动空载试的运转,经熟料和研磨体装入球磨机后进行负荷运转,球磨机能够正常进行运转工作。

、球磨机中空轴和简体的螺丝连接断裂 在球磨机的中空轴和简体连接过程中,中空轴主要是带法兰,简体与法兰配打通孔,通过带丝扣进行销子销接,但通孔需用普通的螺丝连接,铰制孔是用来限位及定位。

运转时,由于热胀冷缩、水气腐蚀、扭曲变形以及高温腐蚀,销孔与铰制孔的配合尺寸将会发生变化,出现松动的情况,难以限定位置。

由于扭曲,螺丝开始松动,使筒体与中空轴的周期性发生错位。

长时间的拉伸致使螺丝断裂,出现反复断裂循环过程,经过分析后将螺丝改成铰制销子进行连接,没有出现铰制销子断裂现象。

、球磨机滑动轴承的温度升高 球磨机的头部基础出现滑动且轴承的温度突然升高,经过停机检查后,发现头部基础部分有所下沉,磨体的整体前移且倾斜。

球磨机的球面瓦轴肩与中空轴的法兰根部经过挤压接触和旋转摩擦,致使热量产生,温度迅速升高。

磨球机发生倾斜,大齿圈与小齿轮的啮合会形成轴向夹角,相互切齿,使啮合得难度增加,造成巨大声音且震动加剧。

经过研究,将接地的脚螺栓进行焊接并加长,楔人垫铁,使轴承座抬高,能够控制住滑动轴承的温度以及传动部分的声音。

综上所述,磨球机经过长时间的使用,会出现突发性的故障,根据故障出现的原因进行相应的处理,使机器设备损坏的部件得到及时修复并正常的运转,从而保证生产顺利进行。

球磨机传动系统故障的处理方法

球磨机传动系统故障的处理方法 从上述分析可以知道,电源电压降低破坏了中空轴与球面瓦的液体动压润滑状态,从而引起球磨机功耗增加。

球磨机实际功率增加,引起以下后果: 1、引起部分零件如传动部件、零件的破坏,烧瓦等故障,这样会严重影响生产。

2、由电机机械特性曲线可以看出,功率增加后,电机的输出转速降低,又要导致中空轴与球面瓦之间的摩擦功率增加。

功耗增加,又引起电机的转速降低,从而使中空轴与球面瓦之间的摩擦功耗继续增加。

3、使各部分传动部件的负荷增加,降低整机设备的寿命,使设备的运转率降低。

4、功耗增加,必将增加运行成本。

因此,在生产中应避免因电压波动引起的球磨机功率增加。

根据上述分析,建议厂家采取以下措施: 1、在生产中保证供电稳定,也就是要保证球磨机转速稳定。

2、合理选择润滑油,在牌号选择时,粘度等级要大一个等级。

这样可以避免当供电不稳时,不会引起功率急增的问题。

这样将使球磨机传动装置的负荷相对比较平衡,提高传动装置的寿命及运转率。

3、严格润滑管理制度,加油周期,换油周期要符合实际情况,保证合理的中空轴与球面瓦之间良好的块润滑状态。

前面氘核,出现故障的厂家在提升供电电压后,发现胶块扭断现象消失,因此印证前面分析的正常性。

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