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晶华旋窑厂锤式破碎机销轴断裂的处理措施

更新时间:2020-09-12

服务热线:0371-6777 2626

晶华旋窑厂2500t/d生产线TC-1164往复推动式篦冷机,生产近两年期间,影响该设备连续运转的主要问题是熟料锤式破碎机锤头销轴断裂,造成销轴窜出,锤头脱落。

该机捶头原安装固定见图1,销轴中间有一个13mm的通孔,通过螺栓将套筒与销轴连接在一起,套筒起阻止锤头与销轴相对窜动的作用。

在生产中,销轴易从中间开孔部位断裂。

为此,对销轴与锤头的固定方式进行了改造,见图2。

销轴仍保持其原外形尺寸,取消中部的通孔,在该部位进行缩径加工(缩径量<1mm)。

制作固定卡扣装配到销轴中间缩径位置,用螺栓锁紧卡扣法兰,实现阻止锤头与销轴的相对窜动的作用。

锤式破碎机改造后结构增加了销轴中间部位的截面积,从而增强了销轴强度。

自改造以来近半年时间,从未出现销轴断裂现象。

1800x1800的单转子锤式破碎机小皮带轮故障的排除 1800x1800的单转子锤式破碎机小皮带轮故障的排除 河北金牛水泥公司某型号锤式破碎机的锤头改革。

河北金牛水泥公司某型号锤式破碎机的锤头改革

河北省金牛化工股份有限公司水泥分公司原料破碎采用PCG2817型烘干锤式破碎机,其进口烘干热源温度650—700℃,滤饼水分≥38%。

该破碎机共有90块锤头,平均分成6组安装在6根锤轴上。

使用中由于锤头的严重磨损,导致停车检修和更换操作频繁,从而使生产成本提高;且每次更换锤头,都需要每班5人,连续抢修72h才能完成,并需要用50t千斤顶、气割等工具,工作量非常大。

为提高锤头的使用寿命和降低更换锤头的劳动强度,我公司采取了连续的技改措施。

,采用低价值的锤头替代高价值的锤头。

第二,自行研制可拆卸锤头,降低更换劳动量和缩短更换时间,使锤盘、锤轴在更换锤头时不受损伤。

第三,修旧利废,继续降低熟料中的锤头使用成本。

采取的措施是高低价值锤头混用,在易磨损部位换上可拆卸锤头,这样一套锤头可顶原来两套用。

第四,调研性价比更高的锤头材质,并拟定综合使用方案。

经过上述系列措施,锤头的技改效果具体体现为:锤头使用寿命得到大大延长,从而大大降低了熟料生产中的锤头使用成本,并减少了更换锤头对锤轴锤盘的损伤;另外,拆卸安装方便快捷,节省了更换劳动量和更换耗时,进一步保障了破碎机系统的长周期稳定运行。

经过此次锤头改革,可直接为公司每年节省资金约30余万元,每次节省36个工时,每月提高设备开车率3%一6%。

晶华旋窑厂锤式破碎机销轴断裂的处理措施 晶华旋窑厂锤式破碎机销轴断裂的处理措施 PC型锤式破碎机破碎料问题的分析与处理。

1800x1800的单转子锤式破碎机小皮带轮故障的排除

规格为1800x1800的单转子锤式破碎机,小皮带轮规格为490x500。

正式投入运行后一段时间,小皮带轮负荷端轴承开始出现轻微异响,随后,出现轴向振动,径向振动,声音也逐渐增大,但轴承温升正常。

打开轴承发现,轴承内圈轨道上出现严重的凹坑,更换轴承后,开始阶段运行正常,工作一段时间后,再出现了同样的问题。

对于1800x1800的单转子锤式破碎机小皮带轮弯曲的原因,经过分析:1)皮带轮入库时间为1994年,至使用时已有近9年,不排除因为存放不当而造成的 性弯曲变形的可能。

2)备件仓储和采购部门找不到该皮带轮的入库检查档案,所以,也有可能是轴的制作、材质及加工存在问题,或者主轴和皮带轮安装时存在较大预负荷,造成主轴弯曲变形。

小皮带故障处理方法:1)小皮带轮转子轴顶针加工眼修复找正。

2)皮带轮转子轴轴承位补焊。

3)利用车床四爪卡盘夹持小皮带轮,百分表找正,车削到规定尺寸。

4)检查轴承位轴径跳动量,达到规定范围内,安装试车。

修复后经过长时间的运行监测,破碎机小皮带轮运转正常,各项运行参数正常。

莱钢烧结厂PCKl010锤式破碎机的应用 莱钢烧结厂PCKl010锤式破碎机的应用 晶华旋窑厂锤式破碎机销轴断裂的处理措施。

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