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水泥原料粉磨设备多少钱,哪里有卖水泥球磨机

更新时间:2020-01-19

服务热线:0371-6777 2626

导读:目前国外水泥球磨机在细磨仓趋向于使用小钢球代替钢锻,因为使用钢段的能耗较高,一般约高20~30%。

大型水泥球磨机是中大型水泥厂较常采用的水泥原料粉磨设备,具有较强的专业性及针对性,处理量超大,效率超高,所以非常受消费者青睐。

随着水泥领域的迅速发展,很多加工厂加大了对大型水泥球磨机的投资力度,大型水泥球磨机一般多少钱一台呢?这是投资者选购该设备前较为关心的问题,接下来就由中鼎机器为大家做详细阐述。

大型水泥球磨机价格影响因素 市场上的大型水泥球磨机价格并非一个固定值,而且会受到多种因素的影响,为了选购到性价比较高的设备,我们在了解大型水泥球磨机多少钱一台之前,有必要对价格的影响因素进行全面了解。

1、质量——根本因素 质量优劣是影响大型水泥球磨机价格较根本的因素,俗话说,一分价钱一分货,质量好的设备,采用的制造工艺成熟,运行过程中故障率更低,使用时间更长,用户需求量更大,价格必然较贵一些;相反的,质量一般的设备,对应的价格会较便宜。

2、成本——直接因素 一款大型水泥球磨机从研发到生产再到出售,期间会花费大量的原材料成本、人工成本及宣传推广成本等,成本越高,厂家为了获得相应的利润,报价也会越高。

3、品牌——重要因素 市场上的大型水泥球磨机品牌较多,知名度高、影响力大的品牌,会更加注重设备的质量,花费的资金及精力更多,对设备价格定位更高,而知名度小的品牌,生产技术及经验等方面都不是很成熟,规模也较小,生产出的大型水泥球磨机价值低,价格也较低。

4、市场——间接因素 市场竞争力及市场供需关系等都会对大型水泥球磨机价格造成间接性的影响,当市场竞争力大时,价格会较低,竞争力小时,价格会较高;另外,当用户对大型水泥球磨机需求量大于供应量的时候,价格会较高,反之,则会较低。

中鼎机器大型水泥球磨机一般多少钱一台 据市场调查发现,市场上的大型水泥球磨机价格一般为60万至120万元之间,相对于其他厂家,中鼎机器对大型水泥球磨机价格定位大约低4-8万元,主要是因为我公司拥有专门的研发、生产及销售团队,拥有独立的原材料采购渠道,在加上河南本身的物价及消费水平较低,所以,我公司的大型水泥球磨机价格更为经济、划算,更能为加工厂带来理想的效益。

由于市场具有一定的时效性,想了解当前大型水泥球磨机的具体价格,请咨询厂家。

大型水泥球磨机对于水泥厂来说是一笔不小的投资,消费者一定要谨慎选择,中鼎机器为用户提供的大型水泥球磨机不仅价格实惠,质量也相当可靠,在市场上的占有率超高,是用户的理想之选。

水泥球磨机细磨仓的研磨体

水泥球磨机细磨仓的研磨体 研磨体是球磨机优化的主要措施之一。

目前国外水泥球磨机在细磨仓趋向于使用小钢球代替钢锻,因为使用钢段的能耗较高,一般约高20~30%。

优质小钢球的磨耗比钢锻小得多,钢球磨出的水泥颗粒形貌多呈球形,又比钢锻磨出的要好。

但使用钢段也有好的方面,如物料流速较快、能防止水泥在磨内结团。

近年来,对于水泥细磨仓的研磨体究竟采用钢段还是采用钢球好,已有不少文章发展。

有的主张用钢段,有的主张用钢球。

对此不能一概而论,应从粉磨角度进行具体分析。

球磨机的粉磨功能总体上包括破碎与研磨两个部分,球磨机工况的最优化即是使破碎与研磨能力达到平衡,从而提高粉磨效率,此时产量与成品细度均在较好水平,这也是解决粉磨问题的最基本原则。

正确分析不同工况下破碎与研磨能力的匹配情况,才是决定细磨仓的研磨体采用钢段还是采用钢球的判断依据。

水泥球磨机产量降低的原因分析

水泥球磨机产量降低的原因分析 今天我们给大家讲解下水泥球磨机产量降低的原因分析及应对措施,本厂水泥粉磨系统由TRP160-140辊压机+V型选粉机+φhttps://www.flowerba.com/×13m球磨机+TESU-310双分离式高效选粉机组成的联合粉磨系统,2011年2月投产以来,运行状况一直较稳定。

掺加助磨剂后,生产https://www.flowerba.com/水泥台时产量215t/h左右,出磨水泥温度<118℃,水泥性能良好。

1、出现问题 2013年4月9日0:00时开始出现异常情况,台时产量大幅下降至185t/h左右,辊压机辊缝最大偏差14mm(前端30mm后端16mm),而且持续一端缝隙偏大,无法正常运行。

由于物料不能顺利进入球磨机,磨内物料较少,研磨体摩擦产生大量热量使出磨水泥温度达140℃左右,造成石膏脱水,水泥出现假凝现象,严重影响了水泥的使用性能。

2、问题分析及改造措施 、经测量,入磨熟料温度达到160℃左右,我们怀疑可能是入磨熟料温度过高所致,于是篦冷机内和入磨皮带上同时对熟料喷水降温,出磨水泥温度达到133℃左右,略有下降。

但辊压机运行状况及磨机产量没有明显好转。

随后,又采取了各种调整措施:①在V型选粉机进风管道加开冷风阀门,以降低进风温度;②调节高效选粉机二次风阀门开度,改变进风量;③在辊压机上部的稳流仓进料口加焊链条,避免物料分级离析;④修正辊压机操作程序等。

还是没有明显效果,系统运行状况时好时坏。

辊压机振动大,辊缝偏差大,冒灰严重,破碎能力下降。

物料无法在整个系统内顺畅通过,由于高温,经常使球磨机及高效选粉机等设备跳停。

7月28日设备检修期间,对辊压机进行检查,定辊严重偏磨,凹坑深达40mm。

、物料颗粒离析问题 经分析发现,水泥配料组分没有变化,混合材使用石灰石和矿渣的供货地点没有变化,唯一变化的是:3月28日窑系统检修完毕开窑后,系统负压参数变化较大,煅烧能力差,孰料结粒不均齐,欠烧现象较严重,粉状料较多,28d抗压强度比以前平均下降3MPa左右,但经反复检查调整尚未查明原因。

由此判断可能是孰料矿物结构发生变化,颗粒大小不均匀,粉状料较多,容易造成物料离析,影响辊压机的正常运行。

所以应解决物料颗粒离析的问题。

具体措施: 1)来自水泥配料站物料进稳流仓时,加设一个(1000×800)mm的下料溜子,下料角50°,来料与V型选粉机来料混合,落料点在中部,使物料充分混合均匀。

2)稳流仓上部方形仓体尺寸为(3500×2000×2500)mm,在稳流仓下部中间部位加设一块(1300×1000×10)mm的钢板,钢板距离下锥体上平面400mm,起到打散作用,并使物料从周边均匀下料,稳流仓具体改造方案见图1。

3、改造效果 改造后效果很明显,生产水泥时产量215t/h左右,出磨水泥温度<115℃。

粉磨系统运行两个多月来很平稳。

系统具有运行参数见表1。

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