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BS-K6浮选机工业试验

更新时间:2020-05-28

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导读:BS-K6浮选机工业试验 选厂将BS-K6 10槽浮选机样机安装在该厂第V磨矿系列粗扫选作业,代替该作业原来的型10槽浮选机,精选作业仍保持原来的型6槽浮选机,同时与第1磨矿系列浮选机作对比试验。

BS-K6浮选机工业试验 选厂将BS-K6 10槽浮选机样机安装在该厂第V磨矿系列粗扫选作业,代替该作业原来的https://www.flowerba.com/型10槽浮选机,精选作业仍保持原来的https://www.flowerba.com/型6槽浮选机,同时与第1磨矿系列浮选机作对比试验。

型浮选机10槽槽容为58m3,而BS-K6型浮选机10槽槽容为60m3。

试验证明,由于BS-K6叶轮转速为197r/min,比叶轮转速低43r/min,槽深1680mm,比深400mm,且附以充气,因此BS-K6液面稳定,从而指标稳定。

试验是在生产条件下进行的。

经52个班(416h)的稳定运转可以看出,BS-K6与浮选机相比较,二次分级溢流浓度大,细度低,处理量大/h,精矿品位,回收率均近似。

BS-K6浮选机从1992年3月到1993年5月试生产统计数据来看,其定子、叶轮使用寿命提高37%;在药剂用量上,2#油用量比浮选机减少6g/t,黄药用量减少/t,以此计算,总药耗降低,尽管单位槽容装机功率有所减少(现为185kw),但由于增加了一台风机(功率75kw)和长轴泵(功率11kw),使得电能消耗有所提高。

年综合经济效益按1992年选厂生产情况计算,可达万元。

同时BS-K6浮选机代替浮选机试验的成功,对该厂原有设备改造和二期扩建工程浮选机选型提供了生产依据。

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KYF-50浮选机的矿浆试验研究

KYF-50浮选机的矿浆试验研究 KYF-50型浮选机工业试验于2000年7月至12月在金川公司选矿厂5#富矿系统进行,该机在试验期间,设备运行平稳,液位自动控制系统工作正常,控制精度满足工艺要求,未出现任何故障,设计、制造达到生产要求;浮选机搅拌力强,浮选槽内各区域的矿粒分布均匀不分层,没有紊流现象;泡沫层稳定,没有翻花现象,泡沫层厚度可达100~200mm。

一段粗选选别指标与原流程5台BS-K-16型浮选机(加一个20m3搅拌槽)相比,精矿品位镍提高,铜提高,氧化美降低;作业回收率镍提高,铜提高;二段扫选选别指标与原流程5台BS-K-16型浮选机相比,在入选原矿品位镍高的情况下,精矿品位中镍提高,铜提高,氧化镁高;作业回收率镍、铜分别提高了和。

该机装机容量比BS-K-16型浮选机降低了25%。

结论: KYF-50充气机械搅拌式浮选机是我国最新研制成功的一种高效、节能超大型浮选设备,可广泛用于选别有色、黑色及非金属矿物。

该机创新点在于独特的叶轮—定子结构及槽体形式。

叶轮采用高比转数后倾叶片,槽体上部为八角形,底部为U型。

槽内流体运动状态合理,矿浆悬浮状态好,矿粒分布均匀,泡沫层稳定,矿浆液面自动控制系统工作可调、调节容易。

KYF-50浮选机的研制成功具有显著的经济效益和社会效益,工业试验表明:该机运转正常平稳,开停车不用放矿,能较大幅度地降低能耗;对提高金川镍铜精矿品位和回收率、降低精矿中氧化镁含量有明显效果,性能达到了国外同类浮选机的先进水平,填补了国内大型浮选机的空白。

浮选机试验中最佳工艺结论

浮选机试验中最佳工艺结论 通过浮选机单因素条件试验,确定了反浮选试验中浮选机最佳参数,考察了深槽对铝土矿微细粒的反浮选效果;并通过正交条件试验分析了各试验因素的影响因子,得到以下基本规律: 1、随着选别次数的增加,铝土矿精矿铝硅比逐步增加,回收率下降。

当选别10次时,精矿铝硅比达到,Al2O3回收率为,两项指标都基本达标。

2、随着浮选机充气量的增加,空气分散度增高,反浮选指标变好;超过一定值时,空气分散度又开始下降,气泡尺寸变大,反浮指标变差,适宜铝土矿反浮选指标的浮选机量约为200-250L/h。

3、浮选机转速在一定范围内对浮选选指标有利。

转速过低,粗颗粒浮选效果差以及不能使气体达到分散,发生气泛现象转速过高,脱落惯性力增加,破坏分选环境。

适宜铝土矿反浮选的浮选机转速 为2000-2200rpm。

4、增加浮选槽深度,空气消耗量减少,矿粒-气泡碰撞机率增加,容易形成比较平稳的泡沫区和较长的分离区,有利于提高反浮选精矿的质量和回收率。

浮选槽深度从131mm增加到177mm时,在精矿铝硅比相近的前提下,精矿Al2O3回收率从增加到177mm时,在精矿铝硅比相近的前提下,精矿Al2O3回收率从增加到。

5、浮选机正交试验结果表明:调整浮选机转速有利于提高精矿铝硅比和浮选回收率;深槽不但有利于提高浮选回收率,而且能很好的控制铝硅比。

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